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計量論壇
標題:
WE液壓式材料實驗機故障排除
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作者:
zhaoyan
時間:
2008-8-31 20:52
標題:
WE液壓式材料實驗機故障排除
WE液壓式材料實驗機故障排除
1.
現象:
擺錘鉛垂時與出廠標定刻線不重合
產生原因:
(1)
測力部分不水平
(2)
由于運輸或其他原因,使刻線板變位
排除方法:
(1)
重新調整測力部分水平
(2)
用水平儀在擺桿側面及導軌下部復校水平,并重新把刻線板定位
2.
現象:
加荷時振動(指針抖動)
產生原因:
(1)
機械共振,來源于附近其他機器的影響
(2)
安裝地基不牢或地腳螺絲松動
(3)
油路系統中有大量空氣
(4)
用油粘度過低,活塞周圍大量溢油或高壓管等處漏油
(5)
送油閥內有雜質或銹蝕等
(6)
溢油閥穩壓彈簧壓力過大
(7)
油泵鋼球與球座不密合或臟污活塞上的彈簧斷裂或彈力過小,柱塞運動受阻等
(8)
徑向柱塞油泵的變速箱內齒輪副嚙合不良
(9)
電動機有較大振動引起共振
排除方法:
(1)
安裝試驗機的地點要設法避開這個因素
(2)
固緊地腳螺絲或加固地基
(3)
將油泵放氣螺釘打開,開動油泵放出空氣,快速上升工作油缸,快速放油,反復進行幾次可以放出油路系統中的空氣
(4)
按說明書更換新油或多或少檢查油管接頭是否松動
(5)
清洗送油閥,重新灌油,排氣
(6)
稍松溢油閥外殼或更換彈簧
(7)
檢修油泵,排除有關故障
(8)
調整油泵與電動機連接的螺釘
(9)
緊固或檢修電動機
3.
現象:
加荷時指針擺動很大或負荷保持不住
產生原因:
(1)
用油粘度過大
(2)
油壓系統有大量空氣存在
(3)
油壓系統漏油或回油閥關閉不嚴密
(4)
溢油閥彈簧彈力太小
(5)
送油閥有雜質
排除方法:
(1)
更換符合要求的油
(2)
用油泵頂上的螺釘或和回油閥排氣
(3)
排除漏油現象或關緊回油閥
(4)
加強彈簧彈力,采用加墊圈或更換彈簧
(5)
清洗送油閥
4.
現象:
加荷中途回油管噴油并有響聲振動
產生原因:
(1)
溢油閥彈簧彈力太小
(2)
節油針孔有堵塞現象
(3)
節油針與其孔的間隙過大
(4)
油的粘度過小
排除方法:
(1)
加強彈簧彈力,采用加墊圈或更換彈簧
(2)
清洗節油針孔
(3)
附加適當的金屬片,減少其間隙
(4)
更換適當粘度的油
5.
現象:
加不上負荷或加不到最大負荷
產生原因:
(1)
油箱儲油不夠
(2)
油液粘度過小
(3)
油壓系統嚴重漏油,工作油缸溢油管大量溢油.尤其油泵接頭未上緊或墊圈失落,而發生不可見的漏油
(4)
帶動油泵的皮帶松動(WE-100kN)
(5)
送油閥內的節流針孔有堵塞現象
(6)
油泵排油量不足
排除方法:
(1)
檢查儲油量,適當添加符合要求的油
(2)
更換合適的油
(3)
排除漏油現象
(4)
縮短或更換
(5)
清洗節流針
(6)
檢修油泵
作者:
zhaoyan
時間:
2008-8-31 20:54
標題:
WE液壓式材料實驗機故障排除(續1)
6.
現象:
擺錘回落太快
產生原因:
(1)
用油粘度過小或太臟
(2)
不可調節的緩沖閥錐面油槽太深或閥體與底座不密合
(3)
可調緩沖閥中的鋼球與底座不密合
(4)
可調緩沖閥旋鈕位置不適合
排除方法:
(1)
清洗并更換新油
(2)
清洗研磨或減少油槽溝
(3)
清洗或研磨
(4)
重新調整旋鈕位置
7.
現象:
擺錘回落太慢
產生原因:
(1)
油液粘度過大
(2)
可調緩沖閥旋鈕位置不適合
(3)
不可調節的緩沖閥體上的油槽太淺
排除方法:
(1)
更換合適新油
(2)
重新調整旋鈕位置
(3)
加深油槽溝
8.
現象:
擺錘不能調至垂直標記位置
產生原因:
(1)
測力機構向一側傾斜
(2)
平衡鉈重量變化或其絲桿嚴重彎曲變形
排除方法:
(1)
重新調整水平度
(2)
檢查重量或校直平衡鉈絲桿
9.
現象:
指針零位不穩,使用中經常變動
產生原因:
(1)
不穩定的摩擦所引起:如指針、擺錘軸承不靈活,工作活塞和測力活塞有摩擦
(2)
緩沖閥彈簧失效
(3)
帶動測力活塞轉動的皮帶脫落
(4)
用油粘度過大
(5)
齒桿與齒輪嚙合不良或齒桿與上面的彈簧片碰擦
(6)
齒桿彎曲
(7)
工作臺的導輪與立柱碰擦
排除方法:
(1)
仔細檢查,清洗修整,消除摩擦
(2)
配換彈簧
(3)
掛上皮帶
(4)
更換粘度適合的油
(5)
調整齒桿與齒輪的嚙合及彈簧片的位置
(6)
校直或更換齒桿
(7)
調整導輪與立柱的間隙,保持大約0.5mm間隙
10.
現象:
工作活塞空載上升時,指針擺動或指出一定負荷,停止時指針退回
產生原因:
(1)
測力系統的重量平衡未調整好
(2)
主體水平度很差
(3)
工作臺的導輪與立柱碰擦
(4)
工作活塞與油缸間臟污或有劃痕
排除方法:
(1)
調整擺錘使之對正垂直標記
(2)
調整主體水平度
(3)
調整導輪與立柱的間隙,保持大約0.5mm間隙
(4)
清洗并仔細檢查活塞表面,研修傷痕
11.
現象:
卸荷后指針不能復位或某些位置有卡滯現象
產生原因:
(1)
齒桿的導向架及導軌齒輪間附有贓物或銹蝕
(2)
齒桿與齒輪嚙合不良或齒桿與上面的彈簧片碰擦
(3)
指針擦盤或軸承臟污和銹蝕
(4)
線錘的線未繞到線槽內
排除方法:
(1)
清洗并潤滑
(2)
調整齒桿與齒輪的嚙合及彈簧片的位置
(3)
矯正指針清洗軸承
(4)
糾正繞線,將其繞在輪槽內
12.
現象:
試樣破斷氏副針不能停留在最大負荷處
產生原因:
(1)
副針太松
(2)
副針、主動針或指針軸彎曲,致使副針與主動針轉動面不平行
(3)
振動引起副針移位
(4)
副針兩端重量不平衡
排除方法:
(1)
調整副針的松緊程度
(2)
檢查調整副針的轉動平面或校直指針軸,使主針與副針轉動平面一致
(3)
消除振動
(4)
調整或配重使副針兩端重量平衡
[
本帖最后由 zcyjkl 于 2008-9-1 16:19 編輯
]
作者:
zhaoyan
時間:
2008-8-31 20:57
標題:
WE液壓式材料實驗機故障排除(續2)
13.
現象:
下夾頭升降不靈活
產生原因:
(1)
絲桿螺母內嵌有鐵屑,砂粘等物
(2)
絲桿螺母有機械損傷,嚴重銹蝕或污物
(3)
蝸桿松動
(4)
絲桿與機臺上的孔有摩擦
排除方法:
(1)
清洗并加潤滑油
(2)
修整,清洗加潤滑油
(3)
調整并固緊渦輪兩端的軸承座
(4)
稍移動機體位置或擴孔、重新調整水平度
14.
現象:
上下夾頭不同心
產生原因:
(1)
工作臺導輪間隙太大并且主體水平度太差
(2)
夾頭本身不同心
排除方法:
(1)
重新調整主體水平度,再調整導輪間隙到0.5mm
(2)
修理或更新夾具
15.
現象:
擺錘不能擺到極限位置
產生原因:
(1)
聯桿上的擋板位置過低,指針未轉動一圈已接觸到安全開關
(2)
平衡鉈碰及機體
(3)
擺錘的垂直位置不對
(4)
擺錘短臂方鐵下方橫隔板上的控制螺釘過高
(5)
測力活塞聯桿觸及障礙物
排除方法:
(1)
將擋板位置調高一點
(2)
檢查機體水平度,重新調整平衡鉈
(3)
用水平儀在擺桿側面及導軌下部復校水平,并重新把刻線板定位
(4)
適當降低控制螺釘
(5)
消除障礙
16.
現象:
示值正超差,小負荷范圍誤差更大
產生原因:
(1)
擺錘編號與試驗機不一致,重量偏小
(2)
測力部分向擺錘揚起反方向傾斜
(3)
推板與齒桿的夾角變小
(4)
短臂刀子松動或損壞
(5)
工作臺導輪摩擦阻力大
(6)
工作活塞與油缸間臟污或有劃痕
排除方法:
(1)
檢查調整與設計時一致
(2)
調整測力部分的水平度
(3)
檢查矯正
(4)
固緊或更換刀子
(5)
檢查調整導輪間隙
(6)
清洗并仔細檢查活塞表面,研修傷痕
17.
現象:
示值負超差,小負荷范圍誤差更大
產生原因:
(1)
副針和繪圖裝置的阻力過大
(2)
擺錘軸及指針軸的軸承太臟或銹蝕
(3)
測力活塞與油缸間臟污
(4)
聯桿與機體有摩擦
(5)
帶動測力活塞轉動的皮帶脫落
(6)
齒桿與齒輪嚙合不良或齒桿與上面的彈簧片碰擦
(7)
齒桿的導向架及導軌齒輪間附有贓物或銹蝕
(8)
線錘的線未繞到線槽內
(9)
推桿與齒桿的夾角變大
(10)
測力部分向擺錘揚起方向傾斜
排除方法:
(1)
調整適當
(2)
清洗、除銹并加潤滑油
(3)
檢查并排除
(4)
檢查消除碰擦
(5)
掛上皮帶
(6)
調整齒桿與齒輪的嚙合及彈簧片的位置
(7)
清洗并潤滑
(8)
糾正繞線,將其繞在輪槽內
(9)
檢查矯正
(10)
調整測力部分的水平度
18.
現象:
示值誤差超差,但同一度盤各點相對誤差接近
產生原因:
(1)
擺錘掛錯或其重量已有變化
(2)
聯桿上的刀墊脫離短臂刀子
(3)
短臂刀子松動而變化
排除方法:
(1)
檢查擺鉈,若確認其重量變化,應慎重調整
(2)
掛好聯桿,調整其頂端的控制板,使其即不應碰擦又不讓聯桿跳出
(3)
裝正刀子并固緊
[
本帖最后由 zcyjkl 于 2008-9-1 19:38 編輯
]
作者:
zhaoyan
時間:
2008-8-31 20:58
標題:
WE液壓式材料實驗機故障排除(續3)
19.
現象:
度盤中間某點示值超差特別大
產生原因:
(1)
副針轉到此方向,摩擦阻力特別大
(2)
指針軸彎曲或該處齒桿、齒輪的齒牙有損壞及有阻礙物
(3)
套在測力油缸外的轉筒兩槽內某處有毛刺
排除方法:
(1)
應清洗并調整副針上的彈簧片
(2)
檢查修整齒桿,齒輪并排除阻礙物
(3)
修磨槽內毛刺
20.
現象:
度盤最后一點特別偏負差
產生原因:
(1)
聯桿上的擋板位置過低,指針未轉動一圈已接觸到安全開關
(2)
平衡鉈碰及機體
(3)
擺錘短臂方鐵下方橫隔板上的控制螺釘過高
(4)
測力活塞聯桿觸及障礙物
(5)
指針軸上的線鉈線太短
(6)
作圖筒的左右位置安裝調整不當
排除方法:
(1)
將擋板位置調高一點
(2)
檢查機體水平度,重新調整平衡鉈
(3)
適當降低控制螺釘
(4)
消除障礙
(5)
適當增長
(6)
用繪圖筒兩端的支承螺釘調整其左右位置
21.
現象:
示值誤差不穩定,個別點變動很大
產生原因:
(1)
副針在某一點上阻力大
(2)
齒桿與齒輪嚙合不良或有毛刺
(3)
齒桿與上面的彈簧片碰擦
(4)
推板與齒桿的接觸面不平直或銹蝕
(5)
齒桿末端的鋼球丟失或銹蝕
(6)
線錘的線過短
排除方法:
(1)
調修彈簧片,使之摩擦力均勻
(2)
修整齒輪與齒桿,調整嚙合狀況
(3)
調整彈簧片至適當位置
(4)
研修或更換推板
(5)
配上鋼球或除銹
(6)
適當加長傳動線
22.
現象:
度盤前后誤差大,符號相反,中間點誤差接近零
產生原因:
(1)
短臂刀子松動磨損或更換了高度不當的刀刃使高度發生變化
(2)
短臂的鍵松動或側面間隙過大,使短臂的角度發生變化
排除方法:
(1)
固緊刀子或酌情修磨更換刀子
(2)
固緊或更換斷臂上的鍵
[
本帖最后由 zcyjkl 于 2008-9-1 19:40 編輯
]
作者:
dbhlong
時間:
2008-9-3 17:10
關于WE液壓式材料實驗機故障排除,你說得很細。對初學者來說有幫助。
[
本帖最后由 dbhlong 于 2008-9-3 17:12 編輯
]
作者:
棋貌不揚
時間:
2008-9-20 00:10
您總結的對于維修WE機型很有幫助。不過這種機器越來越少了,逐漸被傳感器、電子數顯、電液伺服等先進的機器取代。
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